头图为“尚检”团队现场试用研制工装
在中国铁路上海局集团有限公司上海机车检修段转向架车间里,“尚检”工装党员研发团队成员、电机钳工郑红君握着数显压入量测算工装,盯着屏幕上跳动的数字。随着“滴”的一声提示音,HXD1D型机车牵引电机主动齿轮精准归位。
一般来说,主动齿轮安装用的是热套工艺,即利用热胀冷缩原理,把加热后的齿轮套装进电机里。“在数显压入量测算工装没有研发出来之前,我们安装主动齿轮只能凭手感,不是深了就是浅了,返工两三次是常有的事。”郑红君说,这台“神器”投用后,齿轮一次安装成功率达100%,单台电机作业时间缩短4小时。
从“凭经验干活”到“靠数据说话”,这背后离不开郑红君所在的“尚检”工装党员研发团队的努力。这支创建于2023年、平均年龄32岁的团队,凭着“解决一个螺丝孔的精度问题也是创新”的钻劲,扎根一线听诉求、盯着难题搞研发,累计提报“五小”创新成果32项。创立至今,车间一线一个又一个类似“齿轮热套”这样的“卡脖子”技术难题被成功破解。
“尚检”团队改进电机吊杆拆装异形扳手现场
五小创新激活现场改善“神经末梢”
“以前干这活,心里最打怵。一台电机返工两三次是常事。”站在牵引电机检修线旁,郑红君直摇头。“如果时间紧,班组要连夜加班,大家手上沾着油、心里憋着劲。”
职工的烦心事,就是团队的攻关课题。“尚检”工装党员研发团队党内品牌领衔人刘玉伟告诉记者,他带着党员突击队扎进现场,整整半个月守在工位旁,记录每一次压装的压力、位移数据,对上千组参数反复比对,样件做了一版又一版。当第一台数显压入量测算工装投入试用时,郑红君盯着屏幕上清晰跳动的数值,手里的活稳了,心里也踏实了。他说,这套工装投用后,平均每年能节省上百万元返工成本。
“不光团队搞研发,我们一线职工的想法也能落地。”郑红君拿起今年刚投用的防缓螺栓紧固止动工装说道。此前他发现,紧固主动齿轮防缓螺栓时,转子容易跟着惯性转动,扭矩精度难把控。他抱着试一试的心态找到团队,当天就被列入攻关清单。现场调研、方案讨论、样件制作,郑红君全程参与,大家利用报废螺栓等闲置配件电焊拼接,仅用一周就做出第一版工装。“现在拧螺栓,转子卡得稳稳的,扭矩准了,干活也省心。”
从职工提需求到团队攻难关,再到成果回现场,团队建立的“现场问题收集—集中攻关—试点验证—全段推广”闭环机制,让越来越多一线“金点子”跑出转化加速度。刘玉伟介绍,品牌创建至今,“五小”发明成果转化率达82%,直接推动车间作业效率提升25%、检修故障率下降38%。
“尚检”团队 品牌成果展示区
数字赋能打造智能检修现场样板
制动盘组装工位旁,青年党员胡杨带领团队正对着驱动拆解组装工序标定工艺参数,这是轮轴驱动智能检修流水线研发的第三个月。“以前车间设备型号偏老,检修环节智能化水平不高,要搞数字化转型,得先把数据底子打牢。”转向架车间主任贾卫平说。
为了给“数字孪生”系统铺设数据神经,团队成员主动扛起关键工位传感器安装调试任务,50余台设备逐台校准精度,爬高走低、接线调试,没人喊过苦。研发制动盘智能组装系统时,他们把整套组装作业工序拆解细化,逐项明确螺栓安装角度、抓取姿态、紧固力矩等关键指标,通过跟班采集、反复验证形成标准化数据集,摞起来的标注笔记有半尺厚。
牵引电机清洗曾是车间最累的工序,4名工人穿着防护服,在油污和噪音里泡6个多小时才能干完一台机车的活。团队牵头成立专项智能化、数字化转型攻关组,测试了12种清洗参数组合,反复调试水压、温度、时长,有时为验证一组参数要守在设备旁等一两个小时。最终,团队协助专业部门调试出全段首套“一键式电机自动清洗系统”,从此,纯人工清洗成为过去,职工的作业强度减少了,作业效率和质量大幅提升。据统计,单台机车6套牵引电机定转子清洗耗时从380分钟压缩至240分钟。
刘玉伟说,在他们的品牌成果展示区的最上层,有一把“传家宝”——边缘磨得发亮的旧扳手。这是团队第一代攻关组在没有图纸、没有先例的条件下,用锉刀、电焊机一点点打磨出的首批专用工装。从建段初期第一代公关组,升级到如今的“尚检”工装党员研发团队,几十年来历经了三代人的坚守与创新。“我们将始终扎根检修一线,让更多来自现场的‘金点子’培育成助力高质量发展的‘金果子’。”

