常常被视为“破铜烂铁”的废钢,摇身一变,竟变成了高附加值品种钢,还为企业降本创效达百万!咋回事?宝武集团下属新钢集团厚板特钢事业部炼钢作业区副作业长钟华说:“变‘废’为‘宝’,源自我们作业区全员算着干、干着算的合力挖潜。”
去年12月,一批重约21吨的含Ni(镍)合金废钢转至炼钢作业区,按照上级要求,作业区要尽最大努力回收利用废钢中的金属Ni。但在此前,废钢中的贵重金属再生利用还是一片广袤蓝海,有待炼钢作业区挖掘。据了解,金属Ni对提高钢材强度和耐腐蚀性有关键作用,因其储量较少、开采不易,所以其市场价格高企、采购也较为困难。
为减少资源浪费、降一切可降费用,炼钢作业区决定啃下这块“硬骨头”。“当时我们切了一小块废钢检验,结果出乎意料!”钟华告诉记者,经取样检验,此批废钢金属Ni含量达21%,金属Cr(铬)含量超25%,且每块废钢均为标准件,重65kg/块。杂质少、贵重金属含量又高且重量均匀,精于计算的钟华脑海迅速闪过一串数据:根据当前合金市场价(Cr:13425元/吨,Ni:144690元/吨)计算,要是把废钢里的贵重金属全部利用起来,可节约68万元,要是这批废钢能炼成合格品种钢,还可再创效31.5万元……如此不起眼的铁疙瘩,竟有百万降本创效空间!作业区当即决定,好好挖掘这批不起眼的“宝藏”。但线下遇到了新问题,因贵重金属含量高,带有吸铁盘的行车无法将废钢转运。望着堆积如山的废钢,作业区一下犯了难。“这有啥,咱效仿愚公移山,在全员改善日当天大家一起搬,这不就解决了!”早会上,一职工建议引来全员附议。寒冬腊月,接近0℃的室外,炼钢作业区生产现场却干劲火热,大家伙手抬肩扛,将一块块废钢搬运入袋。近4小时努力,共计装袋65大包,挥汗如雨的职工望着摆放整齐的“战果”,欣喜之情溢于言表。
第二精炼炉旁,悬臂吊挥舞着“大手臂”正有序起落着,一袋袋废钢被扔进高达1600℃的钢包内,经过LF炉和RH炉层层精炼后,钢水随即运往连铸机浇铸成钢坯。奇形怪状、外表黝黑的废钢经多道工序加工后,摇身一变,成了一块块火热通红的钢板,正从厚板线辊道上缓缓移出。该公司制造管理室主任王辉表示,为利用好这批合金废钢,制造管理室与炼钢作业区沟通密切,严格按照着生产计划,分类、搭配使用合金废钢。截至目前,已使用合金废钢14.625吨,且生产出的高附加值品种钢成分、性能均达标。
变“废”为“宝”,只是新钢集团公司工会推进全职工降本创效,全员算账经营的冰山一角。今年以来,为推动全员算账,层层传递压力,厚板特钢事业部工会已对全员一人一表指标进一步优化。以炼钢作业区为例,作业区将残锰率、贵重合金元素窄成分控制等有压缩空间的指标,挂靠至炉长一人一表,此举不仅提升了厂内生产效率和精细化管理水平,还可实现降本增效,同时,也为助力新钢环保绩效创A,贡献了智慧与力量。